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球磨机在贵冶渣选系统的运行情况

时间:2016-04-12返回列表

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贵冶渣选设计处理能力为单系列96t/h,渣选厂球磨机补加球径为φ120~140mm(贵冶投产初期钢球补加球径为φ120mm),钢球每天补加一次,每次500~1000kg。钢球的充填率为8%~12%。

给料来自颚式破碎机粗碎后的产品,给料粒度-200mm,在磨矿浓度为75%左右时,球磨机的磨矿产品粒度为-200目占35%左右,由于贵冶渣选矿车间是国内行业中较先的闪速炉渣选厂,在设计时没有现成的生产经验可以参考,同时车间球磨机由红星机器厂家生产,属于红星机器厂家早期的产品,设计上存在一定的缺陷,所以在多年的运行过程中,暴露出了一些问题,主要有以下几点:

球磨机

1、设计能力

贵冶渣选矿车间在投产后,球磨机处理量一直维持在设计值,而贵冶实际的渣产量每天在4700左右,按照测算,渣选单系列处理量必须维持115t/h以上才能保证炉渣产出平衡,这在当时成为制约贵冶渣选达产的瓶颈问题,针对这一情况,在不能更换球磨机的前提下,在经过认证后,采取的主要措施有以下两条:

(1)针对球磨机的排矿格子板开孔形状及开孔面积进行改造,磨机的处理能力与格子板开孔面积成正比,开孔面积越大,处理能力越大。贵冶渣选球磨机设计格子板的格筛孔距为20mm,我们在保证格子板强度的前提下,将开孔孔距改为30mm,提高球磨机排矿速度,以保证在磨矿粒度达标的同时,处理能力能达较大化。

(2)为了使球磨机钢球的作用达到较大,我们在补加钢球时,采用了钢球设计的上限值,即由原来补加120mm的钢球增加到补加140mm的钢球,提高钢球的冲击力,从而提高球磨系统处理量,同时根据生产需要适当提高球磨机钢球的充填率,保持钢球充填率在设计的上限运行,通过以上措施,球磨系统的处理量量由原来的96t/h提高到120t/h,实现了达产要求。

2、磨机衬板

衬板是球磨机正常运行的关键磨损件,衬板的形状、材质、强度、厚度、规格大小及提升条的形状、面角、布置方式等决定着衬板和提升条的使用寿命及更换停车时间,直接与磨机的运转率和磨矿效率相关。贵冶球磨系统衬板和提升条采用分体式设计,能很好的解决衬板和提升条磨损周期不一致的问题,基本上衬板的使用周期在一年以上,提升条的使用周期在6~8个月。但是在运行过程中,出口小槽板排矿处磨损严重,使用时间短,导致球磨机出口本体磨损严重,成为影响球磨机运行安全的一大问题,贵冶在对小槽板磨损情况进行分析后,认为原因主要是小槽板材质方面的原因所致,针对这一情况,具体改进措施是使用耐磨橡胶小槽板替代将原有合金钢小槽板,解决小槽板磨损的问题,使小槽板的使用周期由原来的6个月提高到18个月,同时解决了球磨机出口本体磨损的问题。

3、给料系统

贵冶球磨机是红星机器厂家的早期产品,设计给料方式为给料弯管+进料衬套的给料方式,运行过程中需频繁更换弯管、衬套,同时弯管堵塞造成大量停车。而国内同类选厂中,均不存在车间使用的给料方式,很多厂家均采用给料小车+进料螺旋的给料方式,相比贵冶的给料方式,具有结构简单、检修方便,不易堵塞,维护成本低的特点,如车间能对球磨机给料系统进行完善,解决磨损和堵塞问题,将大大降低球磨机备件使用费用,同时减少球磨机弯管更换和堵塞造成的停车次数。

通过对比,我们发现国内其他渣选厂的球磨机进出料端主轴均采用轴瓦支撑,球磨机进料口尺寸至少也在1200mm以上,由于空间大,在进料衬套上全部设计了给料螺旋,使给入衬套上的矿石能在螺旋带动下进入球磨机,同时给料只需采用大角度溜槽(给料小车)即可将矿石顺利给到进料衬套上。

而贵冶渣选厂的球磨机为红星机器厂家生产的特定型号,进出料端主轴采用轴承支撑,受设计影响,球磨机进料口尺寸只有800mm,并且在球磨机进口处有一600mm长的给矿衬套,由于空间有限,给料衬套内部为平面,未设计给料螺旋,运行时矿石给入给料弯管,在给料弯管中滑行后落入给料衬套中段,在惯性的作用下进入球磨机,一但给料弯管或给料衬套出现磨损,将影响矿石的滑行,导致矿石无法进入球磨机,造成堵塞。如车间在现有情况下对给料系统进行仿照国内其他厂矿进行改造,由于空间位置和给料溜槽角度原因,给料小车给料不能给到要求的位置,同时改造给料螺旋没有足够的空间。如进行改造,则需更换球磨机进出料端盖,改变主轴支撑方式(改为轴瓦支撑),扩大进料口尺寸在1200mm以上,等于重新设计球磨机,费用昂贵,同时需要对球磨机进行解体,基础重新浇注,时间长,所以改造基本在现有情况下没有实施的可能,这是车间球磨机系统的一个缺陷。

4、传动系统

通常大型磨机的传动系统都是采用电机和筒体分离,中间采用气动离合器通过抱闸连接电机和筒体,而车间球磨机设计采用减速机连接电机和筒体,在运行过程中,由于减速机所受的冲击载荷很大,减速机的使用寿命达不到设计要求,根据车间多年的运行情况分析,减速机的使用寿命原来一直在8个月左右,需频繁进行更换减速机轴承,不但影响球磨机的作业率,同时增加了维护成本,车间在对减速机结构进行分析后,联合国内厂家对减速机进行了国产替代和优化,一定程度上提高了减速机的使用寿命,目前车间减速机的使用寿命在一年以上,但是减速机故障依然是制约车间生产的一个瓶颈问题。

球磨机

贵冶球磨机是红星机器厂家的特定产品,设计中存在一定的缺陷,在运行过程中存在较高的故障率,其稳定性不如国内其他渣选厂的球磨机,同时维护成本较高。本文综合该冶炼系统中球磨机的运行情况,并从设计能力、磨机衬板、给料系统和传动系统四方面进行改进分析,为球磨机更加合理应用于贵冶渣选提供参考意见。

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矿机专业生产经验,在海内外积累了丰富的实践经验,工艺和技术成熟,深受广大客户的喜爱。

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